一种降真空前钢水氢含量的冶炼方法与流程
未命名
09-01
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1.本发明涉及冶金技术领域,特别是涉及一种降真空前钢水氢含量的冶炼方法。
背景技术:
2.h是一般钢中最有害的元素,钢中溶有氢会引起钢的氢脆、白点等缺陷。氢与氧、氮一样,在固态钢中溶解度极小,在高温时溶入钢液,冷却时来不及逸出而积聚在组织中形成高压细微气孔,使钢的塑性、韧度和疲劳强度急剧降低,严重时会造成裂纹、脆断。“氢脆”主要出现在马氏体钢中,在铁氧体钢中不十分突出,一般与硬度和含碳量一起增加。另一方面,h能提高钢的磁导率,但也会使矫顽力和铁损增加(加h后矫顽力可增大0.5~2倍)。
3.随着我国钢铁行业发展,对钢材质量要求越来越高,现在除了螺纹类、小规格普通用途线材和圆钢,冶炼工艺路径都要走真空处理路径,用以不同程度降低钢水中h含量,避免材上出现h高导致白点等缺陷。
4.钢水中h含量主要来自于吸收空气中水分、渣料中水分、合金结晶水、废钢铁锈、冶炼集束枪用天然气反应后水等带入导致。钢中h残留高会导致白点缺陷,一般需要通过高真空下长保持时间来快速有效降低钢水中h含量,避免材上出现白点缺陷。高真空保持下不同钢种温度损失达每分钟1.8-2.2℃,对能耗、对耐材损耗影响很大,对生产工艺路径下高效运转影响也很大,因此如何在真空前降低钢水h含量,具有十分重要的意义。
技术实现要素:
5.本发明针对上述技术问题,克服现有技术的缺点,提供一种降真空前钢水氢含量的冶炼方法,工艺为电炉-lf炉-vd炉-连铸,其中:(1)电炉出钢过程渣料配入渣料,不加石灰;(2)电炉出完氩气调整为最小搅拌状态,钢液不裸露吸气;(3)钢水到lf炉精炼开始,使氩气流量迅速降至10 l/min,待钢液面平静后,通过老上料补加石灰,调整氩气流量至30 l/min送电3分钟后,继续调整氩气流量至正常工艺要求,并根据模块化其它工艺要求恢复正常精炼操作。
6.通过(1)中步骤可降低初炼炉出钢过程渣料带入钢液增h,通过(2)中步骤可大大降低初炼炉出来钢水转运过程吸收空气中水分增h,通过(3)中步骤可以降低精炼过程渣料带入钢液增h,有效降低真空前钢水h含量,以降低高真空保持时间。
7.本发明进一步限定的技术方案是:进一步的,lf炉精炼期间,需补加石灰时,均使氩气流量迅速降至10 l/min,待钢液面平静后,再通过老上料补加石灰。
8.进一步的,在通过老上料补加石灰后,均利用高温钢水对钢液面石灰烘烤5-8分钟。
9.进一步的,所述渣料为预熔改性精炼渣。
10.进一步的,在进行vd炉真空处理时,将氩气流量调节至80-100 l/min。
11.进一步的,vd炉真空处理时,真空保持3-5分钟,高真空度下保持时间比原工艺减少4分钟。
12.本发明的有益效果是:(1)本发明提供的降真空前钢水氢含量的冶炼方法,经真空前后钢水定h检验,真空前钢水h含量降低2-3.5ppm,高真空度下保持时间减少4分钟后,真空后钢水h含量满足钢种原工艺要求;(2)本发明可以有效降低钢水真空前h含量,减少真空保持时间,降低渣料消耗,降低耐材消耗,对于钢铁冶金行业意义很大,真正达到了降本增效的效果,具有极大的经济效益。
附图说明
13.图1为本发明降真空前钢水氢含量的冶炼方法的工艺流程图;图2为本发明实施例1中贺利氏钢水定氢仪的定氢量数据;图3为本发明实施例2中贺利氏钢水定氢仪的定氢量数据。
具体实施方式实施例1
14.23701817炉,钢种30mn2cr,工艺路径为:电炉-lf炉-vd炉-连铸。
15.电炉出钢过程渣料配入石灰5.5-7kg/吨,预熔改性精炼渣2.5kg/吨,修改为石灰不加,加预熔改性精炼渣1kg/吨,具体在本实施例中,出钢加预熔改性精炼渣100kg,电炉出完氩气调整为最小搅拌状态,钢液不裸露吸气,使用旁通顶开氩气后,流量迅速降至10 l/min,待钢液面平静后,lf通过老上料补加石灰500kg,利用高温钢水对钢液面石灰烘烤5分钟,调整氩气流量至30 l/min送电3分钟后,继续调整氩气流量至正常工艺要求,并根据模块化其它工艺要求恢复正常精炼操作,后vd真空处理14分钟,高真空度下保持4分钟,高真空度下保持时间比原工艺减少4分钟,定氢1.7ppm(参见图2中h2),符合工艺要求(≤2.0ppm)。
实施例2
16.23702010炉,钢种40mn2-mh,工艺路径为:电炉-lf炉-vd炉-连铸。
17.在本实施例中,出钢加预熔改性精炼渣100kg,电炉出完氩气调整为最小搅拌状态,钢液不裸露吸气,使用旁通顶开氩气后,流量迅速降至10 l/min,待钢液面平静后,lf通过老上料补加石灰500kg,利用高温钢水对钢液面石灰烘烤7分钟,调整氩气流量至30 l/min送电3分钟后,继续调整氩气流量至正常工艺要求,并根据模块化其它工艺要求恢复正常精炼操作,后vd真空处理16分钟,高真空度下保持4分钟,高真空度下保持时间比原工艺减少4分钟,定氢1.9ppm(参见图3中h2),符合工艺要求(≤2.0ppm)。
18.基于对冶炼过程增h全流程调查,渣料内水分带入是主要原因之一。根据实施例1和2可以知道,本发明提供的降真空前钢水氢含量的冶炼方法,可以有效降低钢水真空前h含量,减少真空保持时间,降低渣料消耗,降低耐材消耗,对所有真空工艺钢种均有效。通过
试验,减少高真空保持时间4分钟降低精炼电耗400kwh,渣料合金250kg,钢包包龄提高2炉,综合降本12.1元/吨钢,以一台100吨超高功率电弧炉为例,年产特钢120吨,真空比例达90%,有效降低真空前钢水h含量降低高真空保持时间、降低渣料消耗意义很大,钢铁冶金行业各类降耗意义非凡,真正达到了降本增效的效果,具有极大的经济效益。
19.除上述实施例外,本发明还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明要求的保护范围。
技术特征:
1.一种降真空前钢水氢含量的冶炼方法,工艺为电炉-lf炉-vd炉-连铸,其特征在于:(1)电炉出钢过程渣料配入渣料,不加石灰;(2)电炉出完氩气调整为最小搅拌状态,钢液不裸露吸气;(3)钢水到lf炉精炼开始,使氩气流量迅速降至10 l/min,待钢液面平静后,通过老上料补加石灰,调整氩气流量至30 l/min送电3分钟后,再继续正常精炼操作。2.根据权利要求1所述的冶炼方法,其特征在于:lf炉精炼期间,需补加石灰时,均使氩气流量迅速降至10 l/min,待钢液面平静后,再通过老上料补加石灰。3.根据权利要求1所述的冶炼方法,其特征在于:在通过老上料补加石灰后,均利用高温钢水对钢液面石灰烘烤5-8分钟。4.根据权利要求1所述的冶炼方法,其特征在于:所述渣料为预熔改性精炼渣1kg/吨。5.根据权利要求1所述的冶炼方法,其特征在于:在进行vd炉真空处理时,将氩气流量调节至80-100 l/min。6.根据权利要求5所述的冶炼方法,其特征在于:vd炉真空处理时,真空保持3-5分钟。
技术总结
本发明涉及冶金技术领域,特别是涉及一种降真空前钢水氢含量的冶炼方法。工艺为电炉-LF炉-VD炉-连铸,其中,电炉出钢过程渣料配入渣料,不加石灰;电炉出完氩气调整为最小搅拌状态,钢液不裸露吸气;钢水到LF炉精炼开始,使氩气流量迅速降至10 L/min,待钢液面平静后,通过老上料补加石灰,调整氩气流量至30 L/min送电3分钟后,再继续正常精炼操作。本发明可以有效降低钢水真空前H含量,减少真空保持时间,降低渣料消耗,降低耐材消耗,对于钢铁冶金行业意义很大,真正达到了降本增效的效果,具有极大的经济效益。极大的经济效益。极大的经济效益。
技术研发人员:王国柱
受保护的技术使用者:南京钢铁股份有限公司
技术研发日:2023.05.16
技术公布日:2023/8/24
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